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鍛造整體式主軸鍛件工藝優化

2022-06-15 11:43 山西中重重工集團

      我公司是鍛件的生產廠家,每年生產很多水輪機主軸鍛件,其中生產的主軸鍛件多為整鍛主軸。隨著機組升級改造,現階段生產的整鍛主軸鍛件碳當量≤0.52%,有效截面尺寸大、強度要求較高,通常的正回火難以滿足性能要求。通過調整工藝、改變淬火冷卻方式、降低回火溫度等工藝措施,滿足主軸鍛件機械性能。

1.技術要求

   主軸鍛件熱處理難點:碳當量低、強度要求高,兩端大法蘭處截面尺寸大,縱向試料位置冷卻效果不好,強度無法滿足技術要求。用正回火工藝,材料切向性能與技術要求比較接近,而軸端縱向性能與技術要求差距較大。采用正回火工藝,該主軸性能無法滿足技術要求。

2.工藝方案制定

  主軸鍛件我公司共生產5件,其中一支主軸鍛件實測化學成分,由于碳當量較低,軸端截面尺寸大,為了提高軸端的冷卻速度而又避免產生過大應力,擬定采取水淬+油冷的淬火冷卻方式,通過采用水淬+油冷,切向性能滿足技術要求。但法蘭端部截面大,淬火冷卻介質影響冷卻效果,且縱向B、c取樣部位冷卻不充分、冷卻速度偏低,水冷20 min只能淬透表層,致使抗拉強度普遍偏低。采用調質工藝與正回火工藝相比,切向、縱向性能都有不同程度的改善。

   考慮主軸鍛件的碳當量≤0.52%,同時實測碳含量為0.3%,水冷淬裂的風險小,擬定采用水冷的冷卻方式同時降低回火溫度,以期提高軸端縱向強度。對熱處理工藝做了以下調整,具體熱處理工藝。兩端法蘭縱向B、C的強度有較大提高,且性能均滿足技術要求。水淬油冷工藝與正回火工藝相比雖然性能有不同程度提高,但水冷時間不夠、只能淬透表層,兩端法蘭縱向B、C取樣部位水冷時間短、冷卻不充分,受淬火冷卻介質影響,冷卻速度偏低。經過水冷同時降低回火溫度等工藝措施,提高了縱向B、c取樣部位的冷卻速度,使強度有較大提高。

    經過對調質熱處理工藝的優化,最終使主軸鍛件性能指標全部合格,按照調整后的熱處理工藝,我公司后續又生產了4件,熱處理一次合格,驗證了工藝對此類主軸鍛件的適用性。對于碳當量低、強度要求高的大截面整鍛主軸,在正回火難以達到技術要求的情況下,可通過調質熱處理提高冷卻速度、降低回火溫度等工藝措施提高強度指標。


 
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